天津北方网讯:记者了解到,随着大港油田精细注水工作深入推进,高压注水井测试工作量持续攀升,测试公司通过优化生产运行,采用“清单式”管理,有效提高施工效率和测试资料录取质量,降低单井成本消耗,截至4月30日,该公司已累计施工高压注水井11口,为大港油田增储上产提供了精准技术支撑。
高压注水井测试施工向来是安全环保工作的重中之重。井下极端的高温高压环境,不仅对测试仪器的性能提出严苛要求,复杂的施工工艺、沉重的井口防喷设施以及繁多的施工工具,都成为横亘在高效施工面前的重重阻碍。面对这些棘手难题,该公司另辟蹊径,通过“清单式”管理模式,让复杂工艺化繁为简。
工作中,该公司按照施工设计要求,从测井仪器、高压防喷器、井控设备,到加重杆、液压管线、手压泵,直至专用扳手、固定螺栓等列出详细的清单,然后逐一对照检索,让繁琐的准备工序有章可循,条理清晰,使生产准备时间平均缩短近2个小时。
在现场施工中,一线小队岗位人员对照“清单”,采用工序衔接管理法,对12项关键流程进行深度优化。现场施工人员相互间紧密配合进行圈闭警示、井下仪器配接、高压防喷管连接、井口设施安装等工序,减少重复作业和生产成本消耗,让整个“操作链”连贯有序无缝衔接,做到忙而有序,快而不乱,直接降低材料成本和燃油消耗15%以上。
施工结束后,由测试作业三级工程师对照验收标准进行测井原始资料初步验收,实现“过程可追溯、质量可控制”,现场施工人员进行设备设施复位、工具用具整理,井场恢复、采油树清洁等工作,最后在队长的统一协调安排下,各岗位进行工作“复盘”,对自己完成的工作进行自检,相互进行互检提示,实现“工完、料净、场地清”。
以清单为指导,生产技术组织协调到位率保持在99%以上,重点井组织协调到位率100%,确保2025年度上半年完成年度65%的基础监测工作量,与2024年高压注水井测试同期相比,实现单井节约成本1200元以上。
(津云新闻记者 白思婕 通讯员 罗霞 蒋玉海 李文杰)